第一百六十一章 采棉机的问题(第2/4 页)
与小型采棉机的顺利研制不同,大型采棉机的研制却遇到了不少困难。
首先就是在采棉头的研制过程中,制造出来的采棉指和脱棉盘的耐久性都不能让人满意,尤其是采棉指,只能使用几十个小时,就会发生断指问题,根本无法适应采棉机高强度的生产要求。每次更换采棉指,都需要几个小时的时间。而脱棉盘是橡胶制品,在使用中的磨损太过严重,脱棉效果也随着工作时间的延长,发生了明显的下降。另外一个问题就是淋洗机构不可靠,对采棉指的清洁和降温做得不彻底,甚至有两次引起了采棉头着火。这样的质量不无法满足装机要求的。
针对这些问题,研发中心连续开会讨论,试验了多种办法都没有能够彻底解决这三个问题。带着这些问题,研发中心的工作热情被淋了一盆冷水,大家都有些信心不足了。
另外在底盘设计、控制系统设计等方面,也遇到了不少难题,采棉机开发的总体进度已经开始受到影响。
田川接到了汇报后,去了一趟研发中心,把各个小组集合起来,给大家开了一个会。在会上,田川提出了几个解决问题的方向。
针对采棉指和脱棉盘寿命的问题,田川指出应该两条腿走路,一方面走进高校和专业材料生产厂家,请专家为材料的选择和改进进行立项攻关。另一方面是从结构设计上想办法,尽量降低易损件的工作强度,以延长其寿命。
针对淋洗机构的问题,田川要求对淋洗机构的工作过程使用高速摄像的办法进行分析,找到问题的关键,加以解决。同时,从理论上学习和掌握淋洗的工作原理,以及喷雾的相关理论。对于难以解决的问题,要从专业的角度出发去考虑,而不能想当然。
他要求研发中心把电脑仿真分析的手段引入设计中来,通过电脑模拟分析,对设计的可行性进行早期预判,缩短设计和试验周期,降低设计成本。这是一种通过有限元分析的方法,对产品和零部件进行模拟分析的方法,通过这种方法,可以在电脑上进行分析,从而节省了大量的时间。
本章未完,点击下一页继续。